设备布局
工艺流程
2018 年,浙江大学台州研究院汽摩配研究所受厂商的委托开始接触、研发 IGBT 模块,开展固化炉设备国产化研制。 2019 年 5 月,第一套国产固化炉出世,实现了自动化和高精度的合一,经过近一年的实际运行,性能稳定。 据工作人员表示,该设备投入使用后可以实现国产全自动化,突破手动运行,实现烘烤全自动;低成本,售价为 480 万元左右,仅为国外进口设备的三分之一;高精度,烘箱的烘烤精度可达到 0.1℃,远超国外的 0.5℃;柔性化生产,不同产品可混线生产,满足多元化需求。 国产固化炉高 2.8 米,长 4 米,精度达到了摄氏 0.1 度,且工艺稳定,产品无暇,而国外产固化炉占地较大,在同高的情况下,设备长度达到了 6 米,精度却只有摄氏 0.5 度,且由于生产工艺不稳定,经过该道程序处理的产品表面会留下水波纹。 相比较于国外固化炉精度、自动化难两全的缺点,国产固化炉实现了自动化和高精度的合一,这不仅填补了国内空白,打破了国外的技术垄断,而且这一技术在世界上也处于领先水平。 国产固化炉的量产,将很大程度上缓解我国 IGBT 芯片供应不足、长期依赖进口的现状。
项目成效
自动化解决方案 | 用工情况 | 产能(每8小时) | 良品率 |
实施前 | -- | -- | -- |
实施后 | -- | -- | -- |